■ 本报通讯员 梁 燕
7月17日,黑岱沟南500米1060平盘上,几辆炸药车整齐排列,空气中弥漫着硝酸铵的气息。待炸药车储料罐内的原料逐渐稳定后,质检员庄淇迅速佩戴好防护装备,手持取样杯,快步走向出料口,精准接取了乳化炸药基质。
带着这份关键样本,庄淇迅速撤离至恒温操作台。他将取样杯小心置于操作台上,称量、测温。25分钟计时结束,庄淇将样本置于归零的天平——1749克,完美的数据!质量差值稳定在工艺规定范围内,表明本次混装乳化炸药发泡正常,稳定可靠。
这分量格外重,因为它直指现场混装乳化炸药爆破的核心痛点——发泡。炸药灌入炮孔后,需10~25分钟发泡,气泡充填炮孔的同时,能在爆炸瞬间形成“热点”,确保能量充分、稳定释放。这些看似不起眼的小气泡,却是困扰炸药厂职工的难题。
过去,乳胶基质含有味道极其刺鼻的醋酸。“戴口罩都没用,那股味儿像针一样往鼻子里钻,熏得睁不开眼,喉咙火烧火燎,”配料工陈建国回忆,“时间长了,咳嗽、嗓子发炎是家常便饭,皮肤也干得像树皮一样。”
为保障一线工人健康,炸药厂创新性尝试用安全无毒的食用级柠檬酸全面替代醋酸。该方法一经推行,车间空气立刻清新,职工们紧锁的眉头也舒展了许多。然而,健康问题刚解决,技术难题接踵而至:采用柠檬酸后,乳化炸药发泡速率显著下降,规定时间内难以达到最佳效果——炸药的“呼吸”不畅,矿山高效运行的“咽喉”仿佛被扼住了。
“健康是底线,但炸药的核心性能不能落后。”项目负责人谢武化态度坚决。于是,一场围绕发泡速率的攻坚战悄然打响。炸药厂科研团队日夜埋头于瓶瓶罐罐之间,反复调配、测试、观察。调整油相配比、更换乳化剂、优化搅拌工艺……效果均不理想。最终,众人的目光汇聚到氧化剂溶液的pH值上。“研究发现,pH值如同指挥棒,偏一点,反应可能过于剧烈,气泡过大;再偏一点,反应又可能过于温和,气泡稀少无力。同时,调整后的溶液还要保证乳化炸药爆速和储存稳定性。我们需要寻找那个‘黄金配比’,让炸药的发泡情况彻底好转。”谢武化介绍道。
实验室内,几个身影聚精会神地盯着实验台上摆放的仪器。仿佛在进行一场精密的手术。
数百次尝试,无数数据标记在图表上。失败是常态,有时pH值微调0.1,气泡状态便天差地别。成员韩芝常凝视取样杯中缓慢升起的气泡,实验本写满公式和观测结果,一次次推翻重建。“那段时间,做梦都是pH测试计的指针在晃。”韩芝说,“但每一次微小的气泡状态改善都支撑我们坚持。”
经过无数次实验对比,团队最终发现:氧化溶液pH值在2.5~3.0时,乳化炸药能在25分钟内达到理想发泡速率,产生均匀气泡,高效担当“热点”角色。
新配方和工艺在生产线上一经应用,效果立竿见影。现场监控表明,新配方炸药灌孔后发泡稳定可控,25分钟内可达最佳状态。
“现在进车间,不仅鼻子舒服,心里也踏实。”陈建国的语气里满是欣慰,“新药装填后气泡发得充分,起爆干净利落,效率和安全都上了大台阶。”该项目荣获公司职工经济技术创新成果一等奖。