■ 本报通讯员 王 昊 李素勇
9月20日,内蒙古乌海,地下400米深处。老石旦煤矿综掘队党支部书记孙伟伫立在轰鸣的掘进机旁,透过矿灯光束望着岩壁上深浅不一的凿痕感慨万千。一年前,这片区域曾是全队啃不动的“硬骨头”——顶板软弱如“豆腐渣”,底板却是坚硬似铁的石英砂岩层。截齿与岩石激烈碰撞,火花四溅,损耗惊人,每掘进一米都异常艰难。一年后,笔者来到百米深巷的这段工作面,看到的已是脱胎换骨的改变。
“顶板软、底板硬,截齿损耗飙升,支护耗时延长,设备频繁‘趴窝’,月进尺跌入谷底……”回忆起当时的困境,孙伟记忆犹新。地质条件的骤变如同无形巨掌扼住了生产的咽喉,加之设备维护不及时、新老职工技能衔接不畅,传统粗放的管理模式在复杂局面下显得力不从心,62人的综掘队在百米巷道深处步履维艰。
面对困局,孙伟在党员大会上立下军令状:“就从管理机制破题,定责、定标、定时,抓落实、抓考核!”一场以“三定两抓”为核心的改革攻坚战在百米井下打响。改革攻坚首先剑指责任不清的顽疾。过去,工序交叉常导致“有人干、没人管”。综掘队党支部将复杂的掘进流程精细拆解为掘进、支护、出渣等7大关键环节,如同为每颗螺丝钉都找到了责任人。“马少云,这里出了问题,我第一个找你!”孙伟在支护现场明确顶板监测责任人,一张严密的“责任网”在巷道深处铺开,将坚硬岩层与松软顶板的双重挑战牢牢缚住。
“过去凭经验,差不多就行。现在差一毫米都不行!”支护工黄标手持水平仪,指向巷壁上清晰的标线。综掘队党支部将“差不多”升级为“毫米级”硬标准:锚杆角度、喷浆厚度、管线吊挂、成型精度、材料码放……七大环节处处立起硬标尺。为摸清支护工序的“时间密码”,党员骨干李治承带头扎根一线,连续45天跟班写实、精准“掐表”,最终科学定下铁规:掘进、支护各限时3小时,出渣严控在2小时内。这套严密的标准化体系,如同为井下作业安装了精准“导航仪”。
李治承拿起一个新截齿:“你看这个,过去在硬岩层里死磕,损耗惊人。现在流程顺了,衔接紧,设备维护跟上了,大家操作也更规范精准,不用蛮力硬干。截齿损耗量比最困难那会儿降了一大半儿!”
“‘三定两抓’的生命力在于刚性执行。”孙伟介绍说,他们构建起“清单+复核+整改”的闭环管理链条:任务明确到人,完成情况双人复核,问题整改一追到底。考核是无声的指挥棒,与绩效紧密挂钩,优秀班组登榜表扬,落后班组红脸出汗。生产进度在共享群里实时“跳动”,“班班交接”本上问题不解决绝不脱手。
班组长杨建兵指着墙上的考核表笑道:“过去抢进尺,容易忽视安全和标准,提心吊胆还挣不多。现在‘两抓’动真格!任务清、复核严、整改快,干得好不好,考核表上见真章。优秀班组上光荣榜,落后班组真得红脸出汗!”
“三定两抓”实施以来,老石旦煤矿综掘队迎来“蝶变”:巷道成型合格率从85%跃升至98%,单月进尺效率硬生生拔高25%,年增经济效益超300万元,截齿损耗比最困难时期降低超50%……
听着巷道深处综掘机平稳有力的轰鸣,望着煤壁在灯光下笔直延伸的轮廓,孙伟深有感触地说:“‘三定两抓’就像在巷道里点亮了明灯。责任压实了,标准定细了,时间管好了,落实抓严了,效率上去了,效益出来了,队伍的干劲更足了。”该案例近日被中国文化管理协会评为“企业党建最佳实践案例特等奖”,成为党建引领企业高质量发展的标杆典范。