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保证每一吨煤都达标 2025年12月12日 

■ 本报通讯员 吴光丽 刘 娜 吕媛媛

“煤太湿,粉煤多,筛孔容易堵。得两小时查一次,要保量,更要保质。”11月底的一天傍晚,神东煤炭洗选中心哈拉沟选煤厂生产车间机器轰鸣,车间副主任白红鸽蹲在弛张筛旁,用手电筒仔细照射着出料口,对身旁的岗位工说。

决胜全年生产任务关键阶段,粉煤占比攀升、矸石量增多、水分超标的问题成了一个个“拦路虎”。大家用勤跑现场、精细调整弛张筛的土办法来弥补系统对煤质变化的不适应。白红鸽一边查看六台筛机的电流数据,一边指导调整入料插板开度,直到每台筛机的布料都达到均匀状态。

“筛机电流波动异常!”对讲机里传来急促的声音。白红鸽立即奔向堵塞点,抄起铁锹和岗位工一起清理溜槽。

“一个人处理太辛苦,咱们轮流上。”在白红鸽指挥下,有人负责照明、递工具,有人负责疏通,配合默契地进行处理。这样的场景,每个班都要重复好几次。

“这个时候不能光凭经验,得让数据说话。”白红鸽组织岗位工每小时做一次煤泥水沉降实验,根据实验结果调整药剂投放量。在他的指导下,岗位工通过观察压滤机运行参数和监控画面实时调整设备运行状态,让浓缩池负荷始终控制在安全范围。

粗煤泥分选系统被称为选煤厂的“咽喉要道”,既要处理前端的原煤,又要保障后端煤泥水质量。看着监控屏幕上持续恶化的煤质数据及浓缩池不堪重负的预警,白红鸽眉头紧锁。

一天中班下班后,他在班后会首次提出一个大胆想法,将全部煤泥水提前导入螺旋分选机进行前置分选。一位老师傅站起来说:“红鸽,这样太冒险。全系统改造,万一流量控制不好,可能导致螺旋分选机‘噎住’,生产线都得停下来。”

质疑合情合理。白红鸽没有争辩,而是摊开一沓数据记录和一份简易的可行性报告说:“这是我半个月跟踪的数据,按照现有工艺,超过30%的矸石细泥会直接进入浓缩池,如果我们用螺旋分选机提前把它们拦截下来,理论上粗煤泥灰分能降30%,发热量能提升40大卡以上。不仅能够提质,更为后续系统减负,保障整个系统顺畅!”数据最有说服力。厂领导权衡后拍板:“按红鸽的方案,试!”

在改造调试关键期,白红鸽和技术员守在螺旋分选机旁,紧盯入料压力和出料情况,根据微小变化一次次调整截取器开度,像雕琢一件工艺品,寻找最优平衡点。

成功攻克前置分选难关后,白红鸽的目光又落在矸石胶带机带回的二次回泥。这些回泥重新进入系统,如同“病毒复发”。他再次和技术员拿起焊枪和管线,将回泥地漏管直接引流至高频筛,如同为系统安装了一个“单向阀”,切断污染回头路。

当改造后的系统全线贯通,监测屏幕上的数据开始朝着预期方向变化时,大家都松了一口气。灰分显著下降,热值稳步提升,更重要的是,后续浓缩池的颜色也由浑浊变成清澈。

白红鸽沾满煤泥的脸上带着欣慰的笑容:“煤质越差,我们越要细心。保供不只是生产多少吨煤,更要保证每一吨煤都达标。”夜幕降临,又一列满载精煤的列车缓缓驶出站台,为千家万户送去温暖与光明。

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