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小采高里藏“智”量 2025年12月15日 

■ 本报通讯员 梁小燕 郭欣艳 何绍绅

清晨6点,天还擦着浓色的黑,神东煤炭寸草塔煤矿综采队机电技术员韩义已经坐在办公室里,他每一天的工作都是从查看生产管控平台开始的。屏幕上跳动的生产数据曲线,是地心深处生产系统的“心电图”。

“截割电机温度比往常高了5摄氏度。”韩义注视着屏幕上的数据,眉头微微一紧,随即记录下这一异常。正值迎峰度冬的保供关键时期,每一个看似微小的参数波动,背后都关联着煤炭生产的稳定与安全,为此,他格外谨慎。

31108工作面,既是寸草塔煤矿推进煤炭保供任务的主阵地,也是矿井智能化建设的特殊“试验场”。这里平均采高仅1.6米,还布置了沿空留巷,是典型的小采高+沿空留巷工作面。综采队探索实践“1+1+X”智能开采模式,建立起清晰的协作体系:地面太空舱1人远程操控煤炭开采设备,井下工作面1人进行动态巡检,另有智能攻关多人提供技术保障。

如今,该模式已在31108工作面常态化运行,一步步把矿工从繁重的工作任务中解放出来。

“我们工作面的安装顺序全是反着来的。”回想起7月份31108工作面安装时的情景,韩义记忆犹新。由于工作面的特殊布置,回风巷恰好是上一个工作面的留巷,安装顺序与往常完全不同。按照常规,智能化系统的调试可以随着安装进度同步进行,但这一次,所有调试工作都被压缩到了最后阶段。

“按照公司规定,工作面一旦通电,各类数据必须立即上传。”而这一次,韩义和队友只有三天的时间完成全部数据上传和系统调试工作。

预见到这一问题,韩义提前组织人员将光纤、网线悬挂在巷帮上。但在最后关头,意外还是发生了:通信线路全部接通,数据却无法上传。

在紧张的排查过程中,韩义和工友们用打光笔一段一段检查光纤线路,最终在交换机内部发现了线路板开焊的故障。经过紧急维修,系统终于在规定时间内投入运行。

12月,是冲刺全年任务目标的关键阶段,煤炭保供任务愈发艰巨。

12月5日中班,地面太空舱的煤机司机发现采煤机在自动模式下突然不行走了,手动模式却正常。电话立刻打到了韩义这里。

韩义第一时间赶到太空舱,查看采煤机数据。“先把编码器归零,重新校准煤机位置。”他冷静地指挥。问题暂时解决了,韩义心中却隐隐不安。果然,临近下班时,同样的问题再次出现。

“煤机的位置偏差越来越大,这不对劲。”韩义盯着数据曲线,自言自语道。

正常来说,编码器故障会导致煤机位置完全不变,但这次煤机位置还会变化,在行走中的位置偏差越来越大。这样的问题在此前是从来没有发生过的。返回办公室,韩义翻出厚厚的采煤机图纸和相关资料,开始彻夜复盘。

“可能是智能系统问题或者位置编码器数据不准确。”凌晨时分,他终于得出了初步判断。

第二天一大早,韩义就带着备件下了井。在狭小的空间里,他与检修工仔细排查传感器线路、检查传感中心。在打开煤机后盖板后,终于找到了问题所在:编码器和牵引轴之间的联轴器断开了,而且断裂面是一个不规则的斜面。

“就是这个斜面导致位置编码器数据会变但不准确。”韩义立即组织检修工更换联轴器。

在仅能容下两人侧身而立的狭小空间里,韩义和工友钻在煤机内侧,在一个小时紧张作业后,联轴器更换完毕,煤机恢复正常。

在智能化建设推动下,31108综采工作面已实现单班常态化8刀煤产量,为煤炭保供提供有力支撑。再过两个月,31108工作面将采完。这些天,韩义已经开始总结这个工作面在智能化建设方面的经验做法,为下一个工作面开采部署提前做好准备。

深夜的办公室里,韩义和工友对着图纸和数据分析总结道:“在煤炭保供的大背景下,要相信智能化建设是实现安全与保供双赢的关键路径。”

新一天来临,地面太空舱里,工作人员轻点鼠标,指挥着井下采煤设备有序运转。这幅现代化采矿图景的背后,是无数扎根一线的技术骨干,用智慧和汗水守护着能源的安全防线。

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