■ 本报通讯员 贾梦怡 吕 洁 杨 波
2025年12月29日,位于祖国大西北的乌海市,寒风凛冽。在乌海能源利民煤矿,“温暖革命”初见成效。曾经被视作废气的矿井乏风,如今成了井口的汩汩暖流。刚投用的乏风余热利用项目让该矿告别天然气供暖,开创零碳供热新模式。
“你们现在感受到的这阵暖风,可是我们‘抠’出来的!”乏风余热利用项目负责人刘文强指着焕然一新的巨型主通风机,语气中满是自豪。在他身后,庞大的换热装置稳定运行,只有管道中隐约传来的介质流动声。
他口中的“抠”,是一场向废气要效益的争夺战。过去,主通风机如同一个巨大的排气扇,将温度常年维持在10摄氏度以上的矿井回风直接排出,大量热能随风而逝。冬季为了给井口保温,防止井筒冻冰危及安全生产,公司不得不耗费大量天然气供暖,成本较高。
“一边是热量白白流失,一边是花钱供暖,这个矛盾我们看在眼里,急在心里。”刘文强说,大家下定决心,必须把这部分“废热”充分利用起来。
思路决定出路。经过反复论证,技术人员确定了“热管式余热利用系统”技术方案。让该系统成为一个永不停止的“热能搬运工”,将矿井排出的乏风引进换热室的“蒸发侧”,特殊的热管吸收热量后蒸发为气体,上升至位于新鲜风道的“冷凝侧”。在这里,它们遇到冰冷的新风,“慷慨”地释放出携带的热量,重新凝结成液体,流回“蒸发侧”开始新一轮循环。通过在密闭管道内传热,井口新风被源源不断地加热,乏风则冷却后排出。
“这个过程完全是物理变化,零燃料、零排放,就像给矿井安装了一个巨大的‘新风预热空调’。”刘文强形象地比喻道。
蓝图绘就,落地却非易事。在整个项目建设中,最大的困难莫过于主通风机更新换代与精准对接。
“为满足矿井通风安全,我们将原有两台355千瓦风机更换为两台800千瓦的‘巨无霸’。”现场施工队长刘建涛回忆道。
新的主通风机体型庞大,重量惊人,排风口必须与已经建好的取热平台实现精准对接。大型吊装设备在狭窄的空间里难以施展,怎么办?
“靠人,靠我们的意志!”刘建涛的话语铿锵有力。那段时间,该矿机电队40多名员工靠最原始也最可靠的方式,人力加撬杠,一点一点地推移这个钢铁巨人。鄂尔多斯高原的寒风冰冷刺骨,工人们的号子声却热火朝天。汗水浸透了衣衫,但没有人退缩。
“那场面,真有点儿像愚公移山。”刘文强笑着说:“当时心里就一个念头:必须把它安到位,让咱们的‘暖风工程’早点转起来!”
正是靠着这股子韧劲和拼劲,主通风机更换工作顺利完成。当监控屏幕上显示入井新风温度稳定达到设计值时,控制室内爆发出一阵欢呼——他们成功了!
“我们主通风房距离缓坡斜井和主斜井非常近,这意味着热风能以最短路径、最小损耗送达井口,实现热能利用效率最大化。”刘文强指着不远处的井口解释道,地理上的先天优势被他们发挥得淋漓尽致。
极端低温天气给供热系统带来极大考验。如何确保在寒潮来袭时,井口依然温暖如春?
“我们设计了‘智能电辅热’系统作为‘双保险’。”刘文强介绍道,这套系统内置温度感应器,如同敏锐的神经末梢。当系统监测到仅靠乏风余热无法满足温度需求时,电辅热会自动启动,补充热量,一旦温度达标后会智能关停,绝不浪费一度电。不仅如此,技术人员还根据不同井口的热量需求,巧妙设置了可调节风阀,精准控制送到不同区域的风量大小,实现按需供热。
该系统投运后,年节约天然气约100万至157万立方米,节约标煤1214吨至1688吨,减排二氧化碳约4458吨,节省供热成本超过323万元。
傍晚时分,夕阳的余晖为矿区披上了一层金色。井口处,下班归来的矿工们脸上洋溢着轻松的笑容。阵阵暖风,温暖的不仅是冰冷的钢铁井架,更是每一位矿工的心。