
■ 本报通讯员 史云爱 苏 霞
神东煤炭洗选中心补连塔选煤厂主洗车间带班副主任杨云,入职30年来一直从事设备检修工作。
重介旋流器、浅槽分选机、压滤机……每台设备都环环相扣,任何设备“卡壳”,生产就可能面临停滞。杨云的工作就是为设备“巡诊”治病。
“杨主任,处理煤泥的转载刮板机出问题了!”2025年年底的一天,凌晨3时,加压过滤机司机声音急促地汇报。
煤泥处理不出去,整个生产系统都会受影响。杨云一边打电话组织检修人员,一边穿好工装赶往现场。
杨云最初判断是刮板链条断裂导致故障,可接好断成三截的链条后,刮板机依然无法运转。经过进一步排查发现链轮磨损严重,链轮齿牙也已变形,导致链条与链轮无法正常啮合。此时,另一台转载刮板机也出现了故障。
“重新定方案,两边同时处理,把机头链轮和链条全部换掉!”杨云当机立断,随后迅速划分任务,调配人手和备件。
在全体人员的努力下,板框压滤机在早上8时左右恢复运转。全体人员又开始集中处理情况更为复杂的加压压滤机故障。从制定方案到协调人手,从拆卸旧件到安装调试,杨云既当指挥员,又做战斗员,最终故障被一点点攻克。第二天零时左右,现场重新响起设备平稳的运转声,此时大家已连续奋战了21小时。
除了救火般的紧急抢修,更让杨云花心思的是确保系统“少生病”,运行得更高效。
补连塔选煤厂煤泥系统块煤刮板机、转载刮板机部分关键设备共用一套系统,一台设备需要检修时,另一台设备也必须“陪停”,严重制约生产。
杨云带领团队仔细研究后想出了“金点子”:在刮板机上层加装可调节的翻煤板,在机头上加上回煤板,再辅以插板闸门控制,设备可正常独立运行。看似不起眼的改动,犹如打通了系统的“任督二脉”,盘活了全局。
如今,车间四台关键刮板机都完成了该项改造,系统切换自如,生产效率显著提升。
“其实道理不复杂,就是在关键位置增加一些可控制的挡板和分流装置。”杨云解释得很简单,但这些“不复杂”的改造,需要的是对每台设备运行原理的透彻理解,以及对整个生产系统联动关系的全局把握。
多年来,杨云主导的“刮板机滑道改造项目”在各选煤厂进行推广,“刮板机机头翻料板项目”在本厂推广并每年创造效益80多万元……这些凝聚着智慧与汗水的“小改小革”,让设备越来越“听话”,也让生产的脉搏越发稳健有力,杨云也因出色的工作表现,多次被评为洗选中心“先进工作者”和“优秀共产党员”。