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甲醇提取如何实现降本增效——调节、试验与维护 2026年01月19日 

■ 刘光熠

在高温高压下,浓度为61%的水煤浆与氧气在气化炉内生成合成气,合成气经过净化、加氢后制备甲醇。水煤浆浓度直接影响生产成本。我们班组主动攻关,通过提高水煤浆的浓度,降低氧气消耗和原料煤消耗,实现降本与增效双赢。

调节:通过系统分析煤质数据和磨煤机运行情况,对磨煤机内不同比例的钢棒添加量和水煤浆添加剂量进行调节,实现最优配比。

试验:对煤与水进量进行小幅度阶梯调节试验,在保障水煤浆的流动性的同时,逐步增加五台磨煤机水煤浆浓度,将目标浓度逐步提升至62%。

维护:严密监控水煤浆大槽搅拌器运行指标、高压煤浆泵运行指标和气化炉系统温度、压差及气化炉渣样,同步优化氧煤比等工艺参数。

经实践,水煤浆浓度提升1%后,每生产1吨甲醇氧气消耗降低1%至1.5%,煤耗降低0.8%至1.2%,有效降低生产成本,达到降本增效的目的。过程中,我们还强化了中控与现场联动巡检,确保工况调整期的安全受控,将“稳”的基础打牢,在“进”的节奏上迈出了扎实一步。(作者单位:包头化工)

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