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小滚轮转出“明白账” ——乌海能源公乌素煤业“小改小革”实现节约挖潜 2026年02月02日 

■ 本报通讯员 杨俊峰 贾二飞

“班长,进风井绞车房的钢丝绳探伤仪支撑滚轮磨损到临界值了,尺寸快达不到支撑要求,得更换了!”刚完成设备巡查的刘志强,在污水厂改造管路现场急匆匆找到班长陈坤。

陈坤眉头微蹙,说道:“这才用了三个多月,8只滚轮连支架一起换,下来差不多要4000多元的费用,长期这么换,可是笔不小的开支。”

作为乌海能源公乌素煤业公司机电队钳工班班长,陈坤心里早就装着这笔“节约账”。绞车钢丝绳是矿井提升系统的“生命线”,探伤仪在线监测是安全保障的关键。滚轮虽小,却承担着支撑测量传感器的重要职责,一旦磨损超标,不仅无法稳定传感器,还可能导致传感器损坏、监测数据失真。但每次更换都要连同完好的支架一并淘汰,这让陈坤倍感可惜:“能不能只换磨损轮体,保留支架?”这个念头在他脑海中反复盘旋,成为放不下的心事。

趁着绞车停运的间隙,陈坤立刻召集刘志强、龚向春赶往绞车房。三人蹲在设备旁,小心翼翼拆下旧滚轮仔细端详。“支架完全没变形,就是轮体磨损后尺寸缩水,达不到支撑标准了。”龚向春凭借多年钳工经验一句话点出核心问题。刘志强紧接着提议:“要是能自己加工轮体,成本肯定能大幅下降!”陈坤突然眼前一亮:“你们看这轮体材质,和库房里的尼龙棒不是一样吗?用尼龙棒加工轮体怎么样?”“对!尼龙棒耐磨损、耐高温,完全适配工况。”龚向春当即表示赞同。

说干就干。三人火速前往库房找到实心尼龙棒,可新的难题随之而来:原滚轮轮体是空心结构才能穿轴转动,实心尼龙棒该如何加工成空心?“找机修厂的焦师傅。他是车床加工老行家,肯定有办法!”陈坤当机立断。带着按尺寸切割好的尼龙棒,三人直奔机修厂。焦玉财接过样品一看,自信地拍了拍胸脯:“这事儿简单,车个内孔就行!”

在机修厂车间,焦玉财熟练操作车床,刘志强在一旁精准提供各项尺寸参数,确保加工精度完全符合支撑要求。随着车床机器声响起,实心尼龙棒在刀具下逐步成型,一个个尺寸标准的空心轮体陆续诞生。不到2小时,8个定制轮体全部加工完成。

三人马不停蹄赶回绞车房,分工协作、默契配合:拆除旧轮体、安装新轮体、调试设备,整个过程一气呵成。开机试运行后,探伤仪传感器在新滚轮的稳定支撑下平稳运行,监测数据精准无误,完全达到使用标准。

“算笔明白账!原来换4对滚轮要4000多元,现在自制轮体一只成本顶多10元,8只下来还不到100元,单次就省了近4000元!”刘志强按着计算器兴奋地报出节约金额。陈坤笑着补充道:“按每年更换3次计算,一年就能节约1.2万元!”

作为班组带头人,陈坤始终将“四岗竞赛”要求和“五型班组”创建目标融入日常。这次成功的“小改造”,正是他和班组成员立足岗位、践行精益管理的生动缩影。它省下的不仅是看得见的材料费,更激发了全员“把矿事当自家事”、主动寻窍门、挖潜力的创新热情。

“节约不分大小,创新就在身边。”钳工班用实实在在的行动,为争创青年创新岗筑牢基础,也让精益节约的理念在班组落地生根,为矿井高质量发展注入源源不断的“精益力量”。

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