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防冻液不再飞溅 2026年03月06日 

■ 本报特约记者 郝艳霞 通讯员 白 鹏

3月4日,焦化公司蒙西棋盘井洗煤厂火车装车站台传来清脆的启动声。装车操作员张旭东按下防冻液喷洒按钮,曾经四溅的液滴如今被一道1.8米高的蓝色挡墙完全拦截,仅留下导流槽内潺潺的液流声。铁路值班员摘下护目镜笑着说:“现在装车时再也不用担心被防冻液滑倒了,这挡墙可真是我们的‘安全卫士’!”

这项改变源于该厂历时半个月的技改攻坚。技改前,防冻液高压喷洒产生的飞溅问题困扰一线多年。液滴不仅会腐蚀设备、污染环境,更因地面湿滑容易引发安全事故。每次装车后,都需要4名工人花费2小时清理设备上的防冻液残留,直接经济损失年均超10万元。更令人头疼的是,飞溅的液滴会附着在设备表面形成腐蚀层,加速设备老化,增加维护成本。

储装车间主任白鹏回忆起攻坚初期的场景:“解决问题的关键在于找到飞溅的‘物理边界’。我们首先对防冻液喷洒压力、喷射角度、液滴粒径等参数进行了详细测试。”技术人员使用三维激光扫描仪精确绘制了装车站台的立体模型,结合CFD流体模拟软件,最终确定挡墙的最佳安装位置,每节车厢经过时,挡墙需覆盖车厢两侧各1.5米范围,形成3米宽的防护带。

在材料选择上,技术人员进行了严格的测试。他们模拟零下30摄氏度的极端低温环境,测试材料的耐低温性能;使用浓度15%的防冻液进行抗腐蚀实验,确保材料在长期使用中不会出现腐蚀问题。最终,特种玻璃钢复合材料脱颖而出。这种材料在极端低温下仍保持良好韧性,抗腐蚀性能是普通钢材的3倍,使用寿命长达10年,完全适配冬季低温作业环境。

“挡墙高度1.8米是经过四次现场验证确定的。”白鹏指着挡墙顶端的刻度线介绍道。第一次实验中,1.5米挡墙导致液滴飞溅至设备顶部;第二次1.7米挡墙仍有少量飘散;第三次1.8米挡墙实现完全拦截;第四次在强风天气下验证,飞溅抑制率仍达100%。通过高清摄像机记录液滴飞溅轨迹,团队最终确定了1.8米的最优高度和3米的覆盖范围。

技改后的效果立竿见影。数据显示,设备腐蚀率下降了95%,现场清洁工作量减少了80%,每年可节约人力和材料成本约8万元。更显著的是装车效率的提升,单列火车装车时间由2小时缩短至1小时20分钟,作业效率提升33%。装车班班长张国忠算了一笔账:“以前每天装完火车,都要安排对飞洒的防冻液进行清理与人工收集,既耗时又影响正常生产任务,现在提高了效率,减轻了劳动量,按照人工成本与回收的防冻液计算,每年节省费用约20万元。”

在装车现场,防冻液顺着挡墙内侧的导流槽流入回收系统,实现了零浪费、零污染。调度室员岳明亮指着监控屏幕上的实时数据说:“防冻液消耗量比以前下降了20%,装车现场视频更加清晰了,比起以前防冻液飞扬起来影响视频效果强太多了。”这项技改不仅解决了环境问题,更通过系统优化形成了可复制的“绿色装车”模式。

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