■ 本报通讯员 郭欣艳 董博文
日前,神东煤炭大柳塔煤矿井下52609综采工作面,采煤机轰鸣作响。
综采一队副队长刘浩民站在皮带机头不远处,手里的矿灯扫过正在运转的皮带。看了看表,又看了看正在接近机头的采煤机,眉头不自觉地皱了起来。
又得停机了。
果然,采煤机抵达机头位置,轰鸣声渐渐停息。5名工友开始拆除皮带架。5分钟、10分钟、20分钟……等到皮带架拆完、大家调整好状态重新投入生产,刘浩民看了眼手表——26分钟。
26分钟,本来可以割900吨煤,这个数字他在心里盘算了很多遍。
机会来得很快。赶上矿领导带班巡查,员工又在拆皮带架。看着那几个忙碌的身影,矿领导的视线最终落在停转的皮带上。“生产还拆皮带架子,为何不把这部分时间省下来,多产煤……”
刘浩民站在原地,愣了好几秒。那句话像一剂强心针,直接扎进了他心里。压在心底许久的想法,突然有了破土而出的底气。
“领导说得对,必须把这个时间省下来!”刘浩民暗下决心。他立刻与其他队员商量,并召集队内技术骨干扎进现场,仔细丈量、设计图纸,誓要做出省时省力的“神器”。
一群人围在一起,七嘴八舌地讨论起来。有人指出这个不行,那个有毛病;有人提出这个地方可以改,那个地方能优化。在大家紧锣密鼓的努力下,首款自移免拆皮带架推移装置很快成型。可第一次试用就给了众人“当头一棒”,两根油缸装在皮带内侧,单电磁阀导致供液不均,油缸伸缩快慢不一,自移免拆皮带架推移装置容易左右倾斜,甚至会磨到皮带。
刘浩民没有气馁,与大家一起复盘问题,最终敲定了优化方案:增加一组电磁阀,两组电磁阀分别独立控制一根油缸,解决供液不均的问题;将油缸从皮带内侧移到外侧,避免摩擦影响皮带;在自移免拆皮带架推移装置两侧加装限位装置,同时升级为双层结构,增强整体稳定性,防止推进时前后倾倒。
新自移免拆皮带架推移装置试用那天,刘浩民的心还是悬着。他站在皮带旁边,看着两组电磁阀分别控制两根油缸,动作同步,平稳推进。限位卡在轨道上,自移免拆皮带架推移装置走得稳稳当当。
“哎,成了!”有人喊了一声。
刘浩民紧绷的脸上终于露出一丝笑意。可新的问题又来了。
“刘队,你看。”岗位工燕龙伟指着自移免拆皮带架推移装置底座。刘浩民走过去一看,心里“咯噔”一下。升降油缸的槽钢底座,在推进的时候卡在了自移免拆皮带架推移装置底座里。自移免拆皮带架推移装置虽然还能走,但那一下一下的卡顿,听着就让人揪心。“这可咋整?”工友燕龙伟皱着眉头问道。刘浩民盯着卡顿的地方看了很久。升降油缸底座是槽钢,方形,方对方,容易卡。那如果把方的改成圆的呢?“以圆克刚。”他突然说。
这次改良后,圆形的底座终于在轨道里顺滑地移动,不再卡顿。刘浩民看了看表,又看向正在平稳运行的自移免拆皮带架推移装置。20分钟过去了,30分钟过去了,采煤机没有停。
历经两次优化改良,这款凝聚着矿工智慧的自移免拆皮带架推移装置成为保供的“好帮手”。一个月后,刘浩民在心里又算了笔账:“采煤机一天少停二三十分钟,多产煤900吨,一个月下来,就多产煤27000吨,长久下去不得了!”
井下灯光映照着刘浩民欣慰的笑容。他心里的那笔“账”最终化作了实实在在的产量与沉甸甸的担当。