■ 本报通讯员 于中慧
春风正暖,检修鏖战正酣。在河北公司沧东电厂2号机组C级检修现场,一场精益求精的“技术突围”正在汽水取样间悄然上演——一台看似普通的SWAN(斯旺)在线钠离子分析仪(钠表),即将迎来它的关键“变身”。
不增柜体、不添设备、不追加预算,凭借一次精准微改造,辅控班组的青年攻坚小组就让单通道钠表实现“一表双测”,用最小的投入、最简的方案,筑牢水质安全防线,让实干诠释小改小革大价值。
早在检修筹备阶段,维护部辅控班组敏锐地捕捉到水质监测的一处关键短板:2号机组原设计未配备凝结水钠表,现有钠表仅能监测过热蒸汽水样。而汽水取样柜空间早已满配,再无新增仪表的一席之地。
看似只是少一块仪表,背后却潜藏着不容忽视的安全风险。凝结水系统是机组安全的“前沿哨兵”,其水质异常,往往是凝汽器泄漏的最早信号。一旦低质循环水漏入汽水系统,高盐分将长驱直入,轻则导致锅炉受热面结垢、汽轮机叶片腐蚀积盐、机组效率下滑,重则危及设备安全稳定运行。而钠离子含量,正是监测凝结水水质最灵敏、最直接的预警指标。这一环节监测缺位,无异于少了一双紧盯隐患的眼睛。无空间、无预算、无冗余仪表,三重难题摆在眼前。是等待立项、申请资金、延后整改,还是立足现有条件主动破局?辅控班组青年员工选择迎难而上,用创新思路摆脱现实困境,用责任担当守住安全底线。
经过多次专题研讨、现场踏勘与方案推演,该团队最终确定利旧复用、功能切换、最小改动的改造思路:利用备用切换块与电磁阀组合,通过DCS逻辑改造实现自动控制,让一台钠表分时切换监测凝结水和过热蒸气水样本。
一场以老带新、协同作战的实战攻坚迅速打响:技术员岳鹏牵头细化方案,精通化学仪表的检修工魏胜男带领徒弟于中慧攻坚现场施工,擅长DCS逻辑组态的检修工马歌负责组态编程,一支能力互补、敢打善战的青年尖兵队伍迅速凝聚形成攻坚合力。
改造从最繁杂的管路敷设开始。攻坚小组扎根汽水取样间,蹲守在仪表旁,逐根捋清原有管路走向,反复比对进水时序与切换规律,精准规划新管路路径。随后又一头扎进DCS就地柜,查备用芯、测信号通道、敷设24伏电源,为电磁阀接上稳定可靠的控制信号。每一根管线、每一处接头,都力求规范、稳妥。
硬件改造刚收尾,逻辑组态攻坚战随即打响。工程师站内,小组围在电脑前激烈讨论、反复推演。“三个模块同步计时,设置不同延时,就能实现电磁阀循环切换。”“凝结水钠测点的画面布局,就沿用原有样式,运行人员一看就懂。”自动冲洗、定时测量、停机闭锁……一项项功能反复模拟,一遍遍优化控制时序,确保水样切换流畅、数据采集精准、运行稳定不误测。
经过多轮反复核验,逻辑组态全部完成,新建DP测点8个,新增控制逻辑图2页,修改逻辑画面2处,随着各项调试工作圆满收官,一套精准高效的自动监测模式落地成型:凝结水、过热蒸气两路水样循环切换,10分钟冲洗、5分钟测量,机组运行时不间断采样,停机状态下自动闭锁,既保证测量精度,又杜绝空测、误测,确保数据稳定可靠。改造后的上位机画面简洁直观,水质数据一目了然,运行人员实时监控、心中有数,真正做到“改得小、用得好、看得懂、保安全”。
这次微改造不新增柜体,不添大额投入,仅利用备用配件与简易材料,就实现了以往需新增整套仪表才能实现的功能,直接节约设备采购及施工费用近15万元。以微创新破解生产难题,以小改造守护设备安全,以巧干实干实现降本增效,不仅牢牢守住了机组安全运行底线,更以实际行动彰显了青年员工的责任与担当。