■ 本报通讯员 张爱军
4月11日15时43分,一阵急促的电话铃声突然响起,打破了山东聊城公司汽机检修班的平静:“汽机检修班,3号机EH油泵电流异常,马上派人到现场!”一句话,瞬间揪紧了所有人的心。EH油系统是机组的“血脉”,一旦出现故障,就可能导致机组停机,后果不堪设想。
汽机主管王立光边跑边下指令:“带齐检测工具,立刻赶赴现场!”汽机班检修人员抓起工具火速奔赴现场。换滤芯、查接口、查管路……排查工作紧锣密鼓地推进,可一圈下来,所有环节均无异常,一时间排查陷入了僵局。
“问题就在这儿!”几轮测试下来,王立光指着2号中调门开关与EH油泵电机电流曲线,语气笃定。
顺藤摸瓜,结论很快锁定:2号中调门EH油内漏,这便是困扰大家的“罪魁祸首”。
故障找到了,但所有人都清楚,真正的硬仗才刚刚开始。2号中调门区域蒸汽弥漫,热浪滚滚,现场温度逼近50摄氏度,仿佛一个巨大的蒸笼,人站进去不过几分钟衣服就被汗水浸透,紧紧贴在身上,汗水顺着脸颊、下巴不断往下滴,模糊了视线。
“先拆电磁阀!”王立光一边紧盯现场安全,一边沉着指挥。
拆检、复装、再测试,每一个环节都精益求精,可测试结果却并不“配合”:电磁阀完好无损,电流异常的问题依旧存在。
现场一度陷入沉寂,只有设备运行的轰隆声,每个人的脸上都写满了凝重。王立光蹲下身,反复查看设备图纸。片刻后,他抬起头:“重点查卸荷阀和遮断阀,尤其是密封面,大概率是这里出了问题!”
汽机班技术员郭洪帅没有多说一句话,只是默默点了点头,转身再次钻进那片高温区域。一阵阵热浪扑面而来,熏得人睁不开眼睛,可他手上的动作却一点不慢,指尖的触感在高温下变得有些迟钝,雾气模糊了镜片,他凑近仔细查看,一遍又一遍,不肯放过任何一个细微的痕迹。
终于,一声兴奋的呼喊打破了寂静:“找到了!密封面有凹痕!”在场人员瞬间精神一振。
“修复!”王立光的声音再次响起。夜色渐浓,时针指向23点,阀芯修复工作顺利完成。检修人员来不及休息,立刻投入到复装、试验工作中。
然而,试验结果却给大家泼了一盆冷水——电流仍有波动,内漏隐患如一只狡猾的狐狸,依然不露真容。
已经连续作业近8个小时,大家又累又饿,高温的炙烤和反复的挫折,让每个人都感到身心俱疲,但没有人按下“暂停键”。王立光坚定地说:“还没到头,隐患不消,我们就不能停。”他当即联系部门主任、生技部专工共同研判分析:“问题可能在油缸上,大概率是油动机密封损坏导致的。”
“那就拆下油动机,检查油缸!”郭洪帅语气干脆利落,没有一丝犹豫。话音刚落,他便拿起工具,再次投入到工作中。
凌晨2点,现场灯光通明,如同白昼。可换油动机的过程,远比想象中艰难:现场EH油管密布、检修空间极度受限,油动机根本无法直接吊出;更棘手的是,阀芯与连接套死死卡住,无论怎么操作都无法脱开,但这些困境丝毫没有难住坚韧的检修人员。大家迅速围拢在一起集思广益、反复研讨,最终敲定方案:制作专用工具,借助工具缓缓使阀芯下移,一点点撬动卡住的连接套,成功实现分离;随后将歪斜的弹簧底座调整一定角度,巧妙避开EH油管的遮挡。拆开油动机的瞬间,隐患根源终于浮出水面——活塞环上的一个内油封橡胶圈损坏。
原因找到,更换、复装工作即刻展开。精准对位、平稳安装,每一个步骤都在高温与疲惫的双重考验下缓慢推进。狭小的作业空间里,检修人员的身影来回穿梭,汗水顺着额头、脸颊不断滴落,砸在滚烫的设备上,瞬间蒸发,只留下一道道淡淡的水痕。
东方泛起鱼肚白,天边渐渐染上微光,4月12日清晨6时,油动机更换、系统调试等关键步骤全部完成。
王立光发令:“开始试验!”操作人员立刻启动设备,所有人的目光都紧紧盯着电脑屏幕,屏住呼吸。随着调门慢慢开启,电流缓缓回落,曲线逐渐趋于平稳,各项参数恢复正常。
“好了!”
这一声呼喊,带着无尽的疲惫,更带着满满的喜悦与释然。15小时的连续奋战,让这场与隐患的较量终于画上了圆满的句号。