
本报讯 (通讯员 刘 玮)5月16日,安徽公司合肥电厂完成空预器间隙测量系统吹扫气源改造项目,通过优化气源回路、升级传感设备,有效解决测量失真、气源浪费、运维繁重等难题,以“五小”创新赋能生产技术提质增效,为机组安全经济运行注入新动能。
空预器间隙控制系统是锅炉节能降耗的核心装置,其激光测距装置负责实时监测转子与扇形板间隙,为间隙自动调节提供数据支撑,直接影响空预器漏风率及锅炉热效率。原系统配置两路独立仪用压缩空气,分别用于传感器冷却和管道密封,不仅气源消耗量大,且长期运行后密封性下降,灰尘易污染镜头导致测量值跳变,运维人员需频繁停炉清理,增加安全风险和运维成本。
此次改造聚焦节能、稳测两大目标,通过两项关键技术革新提升系统性能。更换非接触式激光测距传感器,采用主备双传感器配置,精准监测转子形变量,信号稳定上传DCS系统,为扇形板调节提供可靠依据;创新采用单路气源二次利用设计,先冷却传感器再用尾气吹扫无尘管道,在保障冷却效果的同时大幅降低仪用空气耗量。改造过程中,检修人员严格执行“两票三制”,安全完成设备安装、电缆铺设、逻辑优化及静态调试等工作,确保改造质量全程可控。
改造后,该系统将消除因测量异常引发的控制风险,传感器支持在线维护无需停炉;仪用压缩空气消耗量大幅降低,有效减少空压机加载时间,预计年可节约设备检修、备件及人工成本约7万元。同时,项目形成标准化改造运维流程,为同类型设备优化提供可复制经验。
此次改造是合肥电厂深入推进创新创效的生动实践。该厂将持续立足岗位开展小革新、小改进,聚焦生产痛点难点攻关破题,以创新活力助力机组节能降耗、安全高效、长周期稳定运行。