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把员工最急的难事改在现场 ——神东洗选中心践行正确政绩观从解决煤尘治理难题做起 2026年06月08日 

■ 本报特约记者 史云爱

走进神东洗选中心煤制油选煤厂主洗车间,生产设备平稳有序高速运转,传送皮带上的原煤源源不断地输送。车间各处布设的除尘装置持续作业,喷出微米级细腻水雾,顺着皮带运行轨迹轻柔弥散,淡淡雾气萦绕在生产区域,有效抑制扬尘滋生,让繁忙的生产车间多了一份洁净与温润。

“这是我们自己组装的双流体干雾除尘装置。”煤制油选煤厂副厂长白小邦指着正在均匀喷出水雾的装置介绍道,“它利用压缩空气驱动,通过高频声波振荡将水雾化成10微米以下的超细水雾颗粒,这些水雾与空气中的细微煤尘颗粒相互碰撞、凝聚,使煤尘增重并自然沉降,达到高效降尘除尘的效果。”

这套看似简易的装置背后,是一场从“学”到“查”再到“改”的扎实实践。

煤尘管控是选煤生产中需要不断精进优化的工艺细节,也是改善现场作业环境、保障职工舒心作业的重要抓手。自学习教育开展以来,该厂常态化开展一线座谈走访,管理人员深入生产现场跟班履职,精准倾听职工诉求、梳理生产提升空间。在收集的各类意见建议中,大家对进一步优化现场细微粉尘管控、提升作业洁净度的呼声最为集中。

“设备转接点仍有细微煤尘飘散”“希望从源头进一步优化细微煤尘管控效果”……一条条一线真实诉求被细致汇总、系统梳理。结合现场实际研判,该厂将“优化重点区域煤尘治理、提升现场作业环境”列为重点整改提升项目,明确时间节点、压实责任分工,坚持靶向攻坚、闭环落实,由副厂长白小邦牵头,推进整改提升工作。

问题找准了,关键在改。车间内,煤流从一台设备转运到下一台设备,设备之间的落差以及设备转动部位会产生扬尘。此前降尘,一方面靠湿式除尘风机抽吸,另一方面在设备外部或空隙加装防尘罩、挡帘进行物理隔离。然而,生产中的设备一直处于振动状态,防尘罩和挡帘难免产生缝隙,总有一小部分煤尘会从缝隙中飘散出来,由于煤尘本身特别微细,会随着胶带机等设备运行和转动产生的气流扩散到作业环境中。

这道难题一直悬在白小邦的心头,借着这次整改的契机,他决心找到治本之策。一次查阅行业资料时,他注意到有些大型煤棚采用干雾系统降尘,效果十分显著,顿时来了兴趣,随后多方搜集资料,一点点摸清了这种微米级干雾降尘的工作原理。

了解越深入,他越觉得这个技术能解决他们的核心难题——传统降尘方法挡不住顺着气流跑的细煤尘,而这种微米级的干雾重量轻,安装在易产生煤尘的地点肯定也能跟着气流运动扩散,与煤尘相互碰撞结合。就像煤泥水絮凝沉降一样,小颗粒凝聚成大颗粒,颗粒越大重量越大,就能降落下来了。

思路通了,白小邦就想把这套除尘设备“搬”到车间。但引进成套的双流体干雾除尘设备不仅成本高昂,动辄数十万元,而且需要走招标采购流程,周期长,短时间内无法在现场应用。

不等不靠、说干就干。白小邦决定自己“动手”。他从市场上采购性能可靠的喷嘴和过滤器,充分利用厂内现有的空气压缩系统和供水系统,组织人员动手配套组装成简易的干雾除尘系统。为了找到最适合现场工况的雾化配置,他测试了5微米和1微米两种滤芯,对比了多种型号喷嘴的雾化效果,最终选定了1微米滤芯和80度散开角的喷嘴。

“这个过滤效果和喷嘴角度是比较理想的,适合我们的水质和生产环境。”白小邦说道。

安装的位置同样经过反复测量和试验。他们根据以往经验和现场粉尘检测,哪些地方粉尘浓度高一点,哪些地方空气流通流速大一点,就把设备安装到哪里。“一开始我们在1702胶带机机尾滚筒位置安装了4个喷嘴,全面覆盖,虽然煤尘浓度降下来了,但水雾浓度过高导致现场能见度较差,影响员工巡检安全,我们就调整成2个喷嘴,除尘效果既达到了标准,又不影响人员安全通行。”

白小邦算了一笔账:这套自主组装干雾除尘系统包含15套干雾除尘喷嘴、2套水过滤器以及近百米高压软管,总成本仅1200多元。与动辄数十万元的成套设备相比,除尘效果毫不逊色。

“现在在胶带机机尾巡视一圈,口罩是干净的,呼吸也畅快。”一线员工的朴实反馈,成为整改成效的生动注脚。

目前,主洗车间上仓胶带机机尾区域的主要产尘点安装的15套干雾除尘喷嘴和2套过滤器,全部稳定运行。同时,该厂应用电磁阀控制技术,除尘系统与关联设备同时启停,实现无人值守自动控制。白小邦打算将这套双流体干雾除尘系统提报公司2027年专项资金计划,后续在全厂范围内推广应用,推动粉尘整改成效从一个点延伸到整个面,从解决“一个问题”迈向根治“一类问题”。

这套自主组装的干雾降尘装置,降下去的是粉尘浓度,升上来的是员工的健康指数和幸福指数。把员工最急的难题摆上案头、改在现场,这是煤制油选煤厂交出的最朴素、也最有力的正确政绩观答卷。

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