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神东煤炭自主改造降成本老旧风门获“新生” 2026年06月10日 

■ 本报通讯员 肖 勇

背景:榆家梁煤矿52煤二号绕道风门自建矿以来已投运20余年,近两年,设备存在漏风等问题,且锈蚀严重,不仅不符合矿井标准化管理,也影响着矿井通风系统的稳定性。为此,榆家梁煤矿通风队多次积极联系各厂家咨询定制新风门事宜,但仅4扇风门的定制报价就高达10多万元,且不包含电控系统,成本远超预期。在日前该矿通风队支委会上,党支部书记张钰清基于定制造价高昂的问题,提出了自制风门的想法。支部副书记张国奎认为,从目前风门结构和材料来看,该想法具有非常大的可行性。支委会成员经过集体讨论,对原风门各项结构情况进行反复研究论证,队里当机立断,决定组织成立技术攻关小组,自己动手加工改造。

做法:6月1日,神东煤炭榆家梁煤矿通风队通过自主焊接加工,完成了井下老旧风门升级改造,在彻底根除安全隐患的同时,节约成本超7万元,以技术创新推动区队提质增效。

为切实降低成本、高效解决隐患,在具体实施过程中,技术攻关小组克服原风门各类技术数据无据可查的难题,聚焦“稳固、耐用、便捷、节能”目标,多次深入井下现场,反复实测风门尺寸参数、安装点位等数据,并结合井下高风压、高湿度的恶劣作业环境,重点围绕原电控系统适配、风门选材、关键部位焊接等方面统筹谋划,在风门结构优化、用料升级、维护便捷等方面进行深度整合,系统性推进加工改造全流程。为进一步减少后续运维,技术攻关小组对行人风门安装角度进行优化,实现了自动归位,有效减少了漏风隐患。

自主加工的新风门经过调试正式使用后,从开门到关门整套动作只需十几秒,各项系统指标均达到矿井通风标准,不仅实现了“安全性能、耐用程度、运维效率”三重提升,也使矿井的“一通三防”设施管理更加规范。

此次风门的自主加工改造,是榆家梁煤矿通风队“从0到1”的一次技术突破,不仅提升了矿井通风系统的标准化水平与运行稳定性,更是基层区队履职担当,深挖降本增效潜力,扎实践行提质增效发展理念的生动实践。

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