“金点子”结出 盈盈“金果实”

来源:国家能源集团报 2024年11月13日 通讯员:侯田伟 版次:03

■ 本报通讯员 侯田伟

“听说了吗?上个月,咱们自行改造的脱硫系统配碱用水由脱盐水改造为生产水,可每月节约60048元,每吨降低成本0.66元,好开心呀!”日前,焦化公司巴彦淖尔焦化厂员工李诚感慨道。

“‘金点子’用好了,能起到意想不到的效果。”生产技术部部长王云说道。

“年底了,提质增效加把劲,咱们将检修期间不需要的大车动力电源全部关闭,有计划启停上煤和输焦皮带运行,避免设备空载运转。”早调会上,备煤车间主任刘根利提出要求。经过试验,每条生产线平均每天减少空转时间10分钟,每天节约2500千瓦时电,每月节约75000千瓦时电,可节约电费约41000元,吨焦成本降低约0.45元/吨,节能降耗效果显著。

“小周,咱们这几个电动阀门修一修好像还能用,你联系钳工配合你,拆开看一下。”维修工段长贺建桥说道。

“贺工,我把它们重新组装后,咱们这次累计修复电动液压推杆7台,按照每台3000元计算共节省21000元。修复DN25变DN15变径30个、DN32弯头40个、DN15活节23个、DN32活节22个,大约节省2000元。”电工周永超开心地说。

进入四季度,焦化公司巴彦淖尔焦化厂开展降本增效专项行动,职工们出思路、想办法,从水、电、气等方面创新创效,让“金点子”结出“金果实”。

炼焦车间根据环保指标及时调整脱硝系统纯碱与液氨使用量,每天可减少纯碱0.5吨、液氨0.05吨,每天共计可节省约1700元,每月节省51000元,吨焦成本降低约0.56元/吨。

“又成了!这个月我已经参与三次节能技改啦。”机电检修班员工张登峰与同事分享着快乐。他参与的粗苯工段通过控制终冷器煤气温度和二段贫油温度,初步测算,降低塔后含苯的同时可提升苯产量79吨/月,粗苯每吨可增加效益7000元/吨,共计增效55万元,吨焦成本降低约6.1元/吨。

火车仓下料口改造、皮带机导料槽改造、废旧机封集中回收、废旧暖气管道弯头回收再利用……

创意遍地开花,创新硕果累累。

四季度以来,已经有10余项创新项目被应用在安全生产各个环节,经济效益明显。

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