■ 本报通讯员 王国灏
11月21日,准能集团设备维修中心郭俊义创新工作室里,技术主管商安志正在数字电路维修间一丝不苟地检查MT4400矿用自卸卡车电气系统CPU卡故障点,他的徒弟王浩然坐在一旁认真观摩学习着。
“别小看了这块和A3纸差不多的CPU卡,它可是几百吨重矿用卡车的大脑和神经,控制着车辆各种复杂运行指令,这么一块板最贵的将近30万元,我们每年在这小小的工作台上为公司节约成本近千万元,是真正的‘小地方大作为’。”商安志一脸自豪地对徒弟说道。
郭俊义创新工作室自2013年成立以来,完成攻关课题40项、创新成果81项,获国家发明专利4项、实用新型专利31项,产生了8419万元经济效益。商安志作为工作室技术主管,带头攻克矿用卡车电路板维修的一系列难题,实现了这一板块的完全自主修。
商安志启动超声波清洗机,将MT4400电气系统CPU卡轻轻放入清洗槽中。随着超声波的细微振动,清洗液中的细小气泡翻腾起来,将CPU卡上的尘埃与污垢一一带走,然后进行冷风、热风依次吹干,为接下来的精密操作做好准备。
清洁完毕后,商安志小心翼翼地拿起CPU卡,将其插入交流电动轮电路板检测平台中进行故障检测。“你看这段代码指示明显不正常,咱们得用示波器捕捉这些信号,看看问题到底出在哪里。”他一边操作一边耐心地向王浩然解释着。示波器的屏幕上,波形跳跃不定,商安志紧盯着屏幕,不时调整探头位置。
“看,这里的波形明显畸变。”商安志指着屏幕上的波形说,“接下来,咱们得仔细检查一下通讯模块相关的芯片并进行更换。”商安志一边操作一边解释道,“芯片的管脚组织间距仅有0.6毫米,定位时千万要小心。”他用镊子和吸盘小心翼翼地剥离损坏的芯片并清理残留物,然后利用电烙铁和热风枪将新芯片焊接到电路板上。
在这个过程中,商安志实时通过显微镜观察电路板,调整焊接温度和焊接时间,确保新的芯片焊接牢固,不损坏周围的元件。
焊接完成后,商安志再次用超声波清洗机对CPU卡进行清洗,去除焊接过程中产生的残留物。清洗完毕后,他又拿起一瓶“三防”涂料,均匀地涂抹在CPU卡表面。
“好了,现在这块CPU卡应该可以正常工作了。”商安志满意地看着手中的作品,对王浩然说道。
“师傅,你太厉害了!”王浩然由衷地赞叹道。
商安志拍了拍王浩然的肩膀,微笑着鼓励道:“技术是需要不断学习和实践的。我们做的不仅是维修工作,更是在为公司创造价值。”
师徒二人相视一笑,继续投入到紧张有序的工作中。