■ 本报通讯员 谢 睿 刘 燕
“煤质合格率93%、卸车耗时132分钟、倒运环节归零”,在宁夏煤业公司煤制油化工公管公司配煤一中心,技术员韩波全神贯注地凝视着中控屏上跳动的数据曲线,话语里满是自豪:“这组数据的背后,是公司通过‘成本革命’专项行动啃下的硬骨头!”截至8月底,公管公司“成本革命”产生经济效益2171万元,在能源保供与提质增效的赛道跑出加速度。从智慧配供到固废再生,从精益运维到红色攻坚,公管公司全链条发力激活效益新动能。
技术破局
“以前分析煤质指标得等8小时,现在120秒就能出结果!”机械动力科科长秦龙指着自主研发的智能配供系统介绍。这套融合光谱煤质快速检测技术的系统,能动态优化23种煤源掺配比例,配合“卸储配供”闭环管理,让配煤合格率从年初的85%跃升至90.36%。而A101翻车机的双模式改造,更是让效率再上台阶——翻卸角度从160度提升至205度,卸车时间从150分钟缩短至135分钟,实现“敞车模式”与“集装箱模式”一键切换。今年以来,单此一项就节约原煤运输成本1557.4万元。
资源焕新
在气化滤饼干化厂房,另一番“变废为宝”的场景正在上演。轨道式翻拌机将灰褐色的气化滤饼均匀翻抛,工作专班负责人李军蹲下身,抓起一把干化后的滤饼:“以前这350万吨滤饼,每年处置费就得1.2亿元,现在成了香饽饽!”通过蒸汽余热干化技术,团队完成12项技改,不仅让滤饼含水率大幅下降、热值提升,还实现了“干化+掺烧”一体化利用。投产至今,已处理滤饼10.93万吨,替代2.6万吨外购末煤,配合“定点排渣+分层加高”工艺,每年能减少固废处置成本3000万元。配煤二中心检修工房机器轰鸣,员工正组装第13套自主制造的皮带清洗装备。上半年该中心修复139台(件)设备,自制21台套关键部件,每一分钱都花在刀刃上。
物资仓库电子看板上的“四关管控”数据同样亮眼,175吨报废物资实现绿色处置回笼资金,电缆桥架等“沉睡”物资重新启用,采购金额同比下降37%。“每个螺栓都能创造价值!”这是配煤二中心党支部党员常挂在嘴边的话。党员示范岗攻克配煤合格率难题,将煤质综合合格率从72%提至89%;27项合理化建议落地见效,煤泥加药管路改造解决栈桥冲洗顽疾;5套自制皮带清洗套装投用,直接节约费用92.97万元。
机制赋能
公司建立长效机制,更为“成本革命”注入持久动力。1.2亿元降本目标分解为276项具体任务,“红黄绿”三色预警实时监控进度,6项企业标准落地,更让每一项举措都有章可循。
智能配煤的数据流、干化滤饼的传送线、检修工房的火花,共同勾勒出煤制油化工公管公司“成本革命”的生动图景。从技术创新到管理升级,从党员带头到全员参与,该公司用实际行动证明:精准有效的成本管控,不仅是降本增效的利器,更是驱动企业高质量发展的新动能。