
■ 本报通讯员 孙晓燕
中控室里的温度账
巴彦淖尔的昼夜温差大,白天阳光直射时厂区温度可达30摄氏度以上,深夜则骤降至10摄氏度左右。这看似自然的温度变化,却成了焦化公司巴彦淖尔甲醇厂中控室员工眼里的“效益密码”——空冷风机和冰机的开度,每变动1%,都关联着电能的消耗与节约。
每天清晨,当班中控员李伟到岗后的第一件事,便是对照天气预报与实时温度曲线,制定当天的“风机调节计划”。“白天温度高,空冷风机开度需维持在85%以上,才能保证设备冷却效果;到了晚上10点后,温度下降,每小时可逐步下调2%,凌晨时降到60%就行。”李伟的操作台上,放着一本密密麻麻的“节电台账”,上面详细记录着不同温度区间下风机开度每降低1%的节电数据:“经测算,空冷风机每关小1%,每小时能省1度电,一台风机一天就能省近10度,整个厂区8台风机,一个月下来就是3000多度电,折算成电费就是一笔不小的资金。”
调节过程中,李伟既要盯着屏幕上的温度、压力曲线,又要兼顾设备运行状态,避免因开度调节过快导致参数波动。一次深夜,温度比预期低了3摄氏度,他尝试将风机开度从65%降至63%,同时密切观察冷却器出口温度,确认稳定后才在台账上记下:“02:15,温度11摄氏度,风机开度63%,较前日同温时段节电2.4度/小时。”正是这样“一度一调、一笔一记”的精细操作,让中控室里的“温度账”越算越清,也让每一度电都用在了“刀刃上”。
维修车间里的修复账
“这个截止阀只是阀芯磨损,阀座没问题,打磨修复下还能用,没必要买新的!”在维修车间,班长罗建强拿着一个从仓库翻出的闲置阀门,对着徒弟们说道。此前,车间某套装置需要更换截止阀,若采购新品,单台成本要800多元,且需等待3天供货周期。罗建强得知后,立刻去闲置物资区“寻宝”,找到了3个同型号的废旧阀门。
修复过程中,罗建强带领团队精打细算:先用砂纸打磨阀芯表面的磨损痕迹,再用专用工具研磨密封面,确保阀芯与阀座贴合紧密;对于轻微锈蚀的阀杆,他们用除锈剂清理后,涂抹润滑油,恢复其灵活性。整个修复过程,没有额外采购任何零件,完全利用车间现有工具和耗材,实现了“零成本修复”。经过压力测试,修复后的阀门密封性能达标,直接安装到装置上投入使用。
“各车间里的阀门、法兰等零件,很多时候不是彻底坏了,只是局部有磨损,只要肯花点时间修,就能省不少钱。”罗建强给车间算了一笔账:今年以来,他们修复各类闲置阀门10余个,按平均每个阀门800元采购价计算,累计节省采购成本近8000元。“能修则修、物尽其用,不仅是为企业省钱,更是我们一线员工的责任。”如今,“先查闲置、再谈采购”已成为维修车间的工作习惯,让更多“下岗”的设备零件,通过修复重新回到生产岗位。
化验室里的用气账
在甲醇厂化验室,色谱分析需要用到高纯氮气、氢气等钢瓶气,以往钢瓶气用到压力低于2.0兆帕就会更换,剩余的气体往往直接浪费。“这些余压里的气体,其实还能继续用,关键是要控制好‘度’!”化验员任川发现这一问题后,开始琢磨如何“榨干”钢瓶气的每一分价值。
经过多次试验,任川和同事们找到了平衡点:将钢瓶气的余压统一控制在1.0兆帕。“低于1.0兆帕时,色谱仪的气流稳定性会下降,影响分析结果;高于1.0兆帕,又会造成气体浪费。”确定标准后,他们在每个钢瓶上贴上“余压警示贴”,记录更换时的压力值,同时优化色谱仪的气流参数,确保在1.0兆帕余压下,仪器仍能正常运行。
“以前,一个氮气钢瓶能用15天,现在能用到18天,每月能少换2个钢瓶;氢气钢瓶从12天延长到14天,一年下来,光这两种气体就能省近3000元。”任川拿着用气台账介绍道。看似简单的“控压”操作,实则是对“成本”二字的精准把控,让原本可能浪费的余压气体变成了实实在在的节约效益。
厂区里的变废账
厂区综合仓库的旧门因长期使用,门框变形、门板锈蚀,需要更换。若采购新的防盗门,一扇就要600多元,4扇门下来得花2400元。维修班的员工们看着仓库角落堆着的几块闲置厚钢板和角钢,几名职工一商量,萌生了“自己做”的想法。
从绘图到成品,每一步都透着“省钱”的巧思:绘图时,他们拿着卷尺反复丈量门洞尺寸,在图纸上标注出门板的长宽、门框的角度,确保与现场完美契合;裁剪钢板时,他们精准对照图纸标记,避免材料浪费;焊接过程中,老焊工握着焊枪,将角钢焊成规整的门框,再把钢板与门框牢牢焊接,每一道焊缝都打磨光滑;安装时,他们从报废设备上拆下完好的合页、锁具,调试到开关顺畅、严丝合缝才罢休。
几天工夫,4扇崭新的防盗门立在了仓库门口,不仅外观规整、牢固耐用,还完全没花一分钱采购成本。“这些钢板原本是废料,扔了可惜,做成门既解决了实际问题,又省了钱,一举两得。”维修班员工笑着说。如今,厂区里的工具箱、防护栏等,不少都是用闲置钢材自制的,“变废为宝”已成为员工们的共识,也让“成本账”越算越有滋味。