刮板机抖动的“病根”找到了!

——焦化公司蒙西棋盘井煤矿科技攻坚节约维修成本
来源:国家能源集团报 2025年11月07日 通讯员:郝艳霞 韩学东 版次:04

■ 本报特约记者 郝艳霞 通讯员 韩学东

10月22日一早,清晨雾气尚未散尽,焦化公司蒙西棋盘井煤矿I040901工作面已响起作业声。早班班长李小刚的对讲机突然传来急促呼叫:“刮板机电机又开始振动了!”维修工马三治立刻蹲在刮板机电机旁,手持测温仪仔细检测温度,矿灯在幽暗巷道中勾勒出他专注的身影。决战四季度的号角,早已在百米井下嘹亮吹响。

这已是本月刮板机第二次出现抖动故障。此前,每次更换缓冲垫后,仅能维持48小时稳定运行。作为工作面的“生命线”,这台刮板机承担着每小时1000多吨出煤任务,每停机1小时,就会造成20万元直接经济损失。“这次必须挖出病根!”矿长徐严军在早班会上斩钉截铁地拍板,眼神坚定得仿佛能穿透岩层,直抵井下的刮板机。这位在井下摸爬滚打二十年的老矿工,此刻的决断力让在场众人心中一振。很快,由机电副总徐东东带队,5名技术骨干、3名维修工组成的攻关小组火速成立。徐东东拍了拍马三治的肩膀,这个动作里满是信任与期待:“这次咱们不光要修好设备,更得把‘病根’彻底找出来。”

攻关小组背着工具包,沿着24度的斜井直奔百米井下。湿冷的巷道中,工装裤上的盐渍与油污交织成深浅不一的印记,矿灯的光束在岩壁上投下交错的光影,一场与时间赛跑的设备攻坚硬仗悄然拉开序幕。这不仅是一次设备故障排除,更是能源安全新战略在基层的生动实践,是“双碳”目标下煤炭行业智能化转型的微观缩影。

排查过程一波三折,从凌晨5点一直持续到深夜22点。马三治用游标卡尺反复测量联轴器间隙时,发现即便更换缓冲垫,仍存在0.2毫米误差。这看似微不足道的偏差,在设备高速运转中却会引发剧烈共振。他忽然想起师傅常说的话:“井下设备就跟人一样,小病不及时治,迟早拖成大病。”另一边,电工技师陈树刚钻进狭窄的配电柜,指尖划过变频器面板时,发现输出频率存在0.5赫兹的波动。他眉头紧锁,手指轻轻抚过参数键,仿佛在耐心安抚一个“闹脾气”的设备。经验丰富的老矿工刘二军蹲在减速器旁,将听诊器贴在机身上捕捉微弱异响。这不易察觉的声音,竟成了破解谜题的关键线索。“问题说不定藏在电缆里!”徐东东突然想起设备说明书中的警示内容。他立即调取变频器运行日志,果然发现电源电缆的特性参数与实际运行需求存在偏差。通过线上技术论坛联系到设备厂家后,对方很快确认了这一推测:变频器需要“记忆”驱动电缆的电容特性,才能实现精准匹配。这一发现让所有人眼前一亮,此前的排查都聚焦在机械部件上,却忽略了电缆的隐形影响因素。

攻关小组随即在井下控制室展开“精准手术”。陈树刚戴着防静电手套,小心翼翼地调整变频器参数,每修改一组数据就让刮板机空载运行10分钟观察状态;马三治守在电机旁,手持振动分析仪实时监测抖动幅度。当第13次参数调整完成时,显示屏上的振动曲线突然变得平稳,电机输出频率与电缆特性终于实现了完美匹配。这组参数不仅成了设备稳定运行的“安全阀”,更成了四季度攻坚的“效率锁”。

10月23日清晨,这场历时24小时的攻坚战终于圆满收官。改造后的刮板机,在试运行中展现出惊人的稳定性:监测数据显示,设备振动幅度从改造前的3.2毫米/秒降至0.1毫米/秒,电机温度降低5摄氏度,每小时出煤量提升15%。更令人欣喜的是,设备故障维修频次从每月5次降至1次,每年可节约维修成本120万元。监测屏幕上跳动的绿色数字,正是“安全、高效、智能”现代矿山建设的最佳注脚。

如今走进I040901工作面,刮板机正以稳定的节奏将乌黑的煤炭源源不断输送到地面。徐严军感慨道:“这次攻坚不仅解决了技术难题,更淬炼出‘特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关’的拼搏精神。”这种精神,藏在老矿工刘二军布满老茧的手掌里,映在陈树刚调试参数时专注的侧影中,落在马三治蹲守电机时矿灯投下的光晕里,凝聚成决战四季度的强大动力。

当夕阳为矿山镀上一层金边时,井下的“诊”机工人们已投入到新的技术攻关中。这种永不停歇的创新精神,正是煤炭从“传统能源”向“智能低碳”转型的微观动力。每一组参数调整,都是智能化矿山建设的生动实践;每一次故障排除,都是能源保供战役的坚实支撑。

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