■ 本报通讯员 卢 刚
“过去,煤样转运全靠两条腿、一张单子,生怕搞混、抄错。现在,一瓶煤样在管道里‘嗖’地一下就飞到化验室,连弃样都是全自动的。”在获得2026年火电燃料技术创新成果五星级的煤检实验室里,安徽公司铜陵电厂运行部主管施琪满脸自豪。
煤炭是火电厂的“口粮”,煤质化验是把关“口粮”质量的第一关。铜陵电厂两台机组年“吃”煤超300万吨,煤检中心责任重大。可过去痛点突出:煤样转运靠人跑腿,环节多、廉政风险高;天平数据手抄易错,各种检测设备互不连通;最让人头疼的是弃样——化验完的煤样得人工搬运下楼,劳动强度大。煤检中心主任汤雄燕说:“以前最怕样品流转出问题。”施琪直言:“变革,迫在眉睫。”
安徽公司倡导“创新、精益、开放”理念和“创响安徽”品牌。2024年年初,电厂统筹规划,联合远光软件、长沙开元仪器等厂家,分批次推进煤检实验室智能化升级,目标直指“减人、提质、增效、降本、控风险”,创新提出“三位一体”体系:煤样自动传输、数据自动上传、弃样自动处理。
首先给煤样修一条“高速路”,用封闭管道将制样间、存样柜和化验室连通。煤样瓶以每秒10米的速度穿行,全程人样分离,物理上杜绝调换可能。每个瓶子还装有RFID芯片,位置实时可追溯。“以前转运一趟十几分钟,现在几十秒,关键是没人碰得到它,廉政风险从根本上解决了。”施琪说。
其次是让数据自己“跑路”。针对设备接口不统一,电厂提出需求,联合厂家开发标准化转换接口,让测硫仪、量热仪等十多种设备实时自动上传数据至管理平台,延迟不超过3秒,准确率升至99.9%。“以前抄得眼花手酸,现在机器自动传,心里踏实多了。”化验员刘晓然笑着说。
更让团队引以为傲的是弃样处置自动化。采用螺旋加斗提密闭输送技术,弃样全程在管道内完成,直接进入收集装置,与皮带采样机联锁,无人值守。粉尘收集率超98%,作业环境得到根本改善。一位化验员感慨道:“以前搬样费力气,现在系统自动完成,下班衣服干干净净,干活更体面、更舒心了。”
2025年,该系统分批次建成投用。运行数据显示,煤检全周期从4~8小时压缩至3小时以内,效率提升超60%;年节约人工成本50万元,返工成本4.22万元,间接节约燃料成本42万元;集团12批次抽检合格率100%,通过CNAS复评审;廉政风险彻底阻断,粉尘近零排放,实验室成了“绿色标杆”。
这套方案模块化设计、分批次建设,可灵活适配300兆瓦到1000兆瓦机组,无需大规模土建,具备极强的可复制性。“希望把‘铜陵思路’变成行业方案,让更多同行少走弯路。”施琪说。如今,已有多家兄弟单位前来取经。下一步,团队计划引入AI算法,实现数据自动分析和预警。
从“人跑腿”到“数据跑路”,从传统作业到智能管控,铜陵电厂用“三位一体”创新实践让煤检实验室脱胎换骨。正如施琪所说:“煤检‘智’变,变的不只是技术,更是我们对高质量发展的理解和追求。”