
■ 本报通讯员 李宏宇 李祉欣
创新理念:不追求一蹴而就的突破,只相信日复一日的积累。每一次优化都从现场来、到实效去。
创新成效:研制一次风全过程自适应控制优化系统、旋流燃烧器二次风测量装置,双双荣获国家实用新型专利授权。开展给煤机智能控制技术研究与应用,自主研发优化控制逻辑。牵头实施捞渣机控制策略优化、热控逻辑优化等重点攻关。多项成果获评安徽公司重大合理化建议表彰。
5月16日,安徽公司合肥电厂炉控班完成空预器间隙测量系统吹扫气源改造,通过更换非接触式激光测距传感器、创新采用单路气源二次利用设计,解决了测量失真、气源浪费等难题。项目刚收尾,这群平均年龄不到32岁的年轻人,便聚在工程师站,对着控制逻辑曲线复盘总结。正是靠着这股盯住问题不放的韧劲,他们在一次次“小改小革”中磨出了真本事。
2025年迎峰度夏的一个深夜,该厂集控值班人员巡检运行参数时,发现机组给煤量逐步回落,相关运行曲线出现细微异动,随即第一时间通知炉控班检修人员赶赴现场排查处置。以往遭遇此类设备工况异常,检修人员只能就地拆解柜体,排查流程繁杂且耗时较长。此次到场后,班组人员依托成熟的现场处置经验,结合升级优化后的DCS系统翔实运行数据,对照设备转速与实际下煤量状态综合研判,迅速确定故障原因为给煤机皮带打滑,随即快速开展调整处置,短时间内恢复正常给煤量,保障机组燃烧工况稳定。
这一切,源于该厂炉控班自主研发的给煤机智能控制技术。他们聚焦给煤机运行痛点,自主优化控制逻辑,将就地控制成功升级为DCS集中控制。改造后,运行人员可以实时监控设备全量数据,异常工况下能依托历史趋势快速溯源分析。这项看似不大的创新,在两起给煤机异常事件处置中,为故障判断提供了直观精准的依据,大幅缩短了抢修时间,降低了非计划停机风险。这支团队的人都知道,技术创新不能解决所有问题,更多的时候,他们靠的是“笨功夫”。
检修期间,时间紧、任务重、人员少是家常便饭。热工专业的青年骨干们从不推诿,细化检修任务清单、优化人员排班分工、严格执行标准化作业流程。从控制回路校验、仪表精度调试到执行机构拆装、逻辑优化整改,每一项工序精益求精、每一个细节严格把控。
日常运维更是容不得半点马虎,迎峰度夏、中秋、国庆,每一个关键保电时段,全员在岗、加密巡检,全年实现无二类障碍及以上安全事故。
支撑这一切的,是他们对安全的敬畏。团队常态化开展安全生产制度学习,覆盖设备巡检、操作规范、应急处置全流程。2025年组织应急演练12次,排查治理安全隐患10余处,通过数字化平台录入问题200余条,实现隐患闭环管理、风险超前防控。凭借扎实的安全管理成效,这支队伍连续两年获得安徽公司安全环保先进集体荣誉。
荣誉不止于此,自主研发取得的一次风全过程自适应控制优化系统专利证书,成为这支团队技术实力的又一注脚。
有人问这支队伍的核心成员:“你们最拿手的是什么?”他想了想说:“没什么拿手的,就是出了问题能顶得上,顶上了能守得住。”
平均年龄不到三十二岁的他们,扛起了两台机组热工设备的安全重担。工装上的油污洗了又沾,集控室的灯彻夜不熄,机组转动的轰鸣声日夜不停。这就是炉控班这群年轻人的日常,也是他们交出的答卷。